卡特挖掘機維修
一臺CAT320BL型液壓挖掘機在工作了5100H后出現如下癥狀:挖掘機維修當機器向前行走30m后,整機已向左偏移2m;向后行走30m后,整機也向左偏移2m, ,1、分析與測試 。該機是由3個系統實現驅動和控制的,分別為主液壓系統、先導液壓系統和電子控制系統,其液壓系統的工作原理是:由發動機直接驅動上、下變量柱塞泵和先導泵,液壓油自上、下泵分別進入主控制閥。
機器在不進行行走和其他動作的操作時。挖掘機修理上、下泵的液壓油分別經閥體進入油箱;此時,來自主控制閥的負反饋信號反饋至上、下泵的控制器中,控制上、下泵的斜盤擺角,使機器空轉時液壓泵的排量減至最?。划斶M行行走等操作時。主控制閥在相應先導壓力油的控制下。將液壓泵的壓力油引向左、右行走馬達等執行元件,該系統為先導負反饋恒功率變量自動控制系統。
其最大工作壓力由主溢流閥控制,行走時設置壓力為34。3Mpa,針對該機的故障現象,結合液壓系統的工作原量。初步判斷故障應出自液壓系統??赡馨l生的部位有:上下主泵及其控制系統、先導控制閥、主控制閥、中心回轉接頭和行走馬達等幾部分,為了更快、更準確地找出故障的部位,我們進行了如下步驟的試驗及測量,(1)直線行走測試 ,將挖掘機停放在長約25m且平整堅硬場地上的一端(見附圖)。
啟動發動機,將速度自動控制開關(AEC)斷開,維修挖掘機并將發動機的油門放置在“10”的位置,同時推下左、右行走先導控制閥,使機器向前直線行走約25m。結果整機向左偏移了13m;然后。推下左、右行走先志控制閥,使機器向后直線行走約25m,發現整機也向左偏移13m。(2)系統壓力的測量 ,將鏟斗油缸活塞縮回至極限位置。使液壓系統壓力升高。
此時用壓力表測得系統的壓力為,此為溢流閥的設定壓力 ,(3)行走系統壓力的測試 。松開主溢流閥的鎖緊螺純潔,順時針轉動調整螺釘15圈,調高主溢流閥的壓力。測試行走過載閥的壓力,測試方法為:用塞擋銷卡死后右側驅動輪,同時用鏟斗和動臂撐起右履帶使其懸空,再向前操縱右行走操縱桿,此時壓力表測得的系統壓力即為下泵的壓力()。(4)對換回轉接頭的油管 。
將中心回轉接頭下的4根主油管拆下。使左、右兩對油管相互對換。擰緊后再操縱兩行走操縱桿,進行測試步驟(1)的測試,發現機器向左偏移,(5)對換上、下泵的油管 ,將上、下兩泵的出油管拆下。使上、下兩泵的出油管相互對換,擰緊后再進行步驟(1)的測試,發現機器向右偏移,(6)復合動作的測試 ,當操縱行走控制閥使挖掘機直線行走時。
同時操縱機器上的其他系統。讓它們產生動作,修理挖掘機結果發現機器不存在左偏的故障,2、診斷與排除 。根據以上的測試及檢測結果并結合液壓系統的工作原量,可以通過“排除法”推斷出故障的原因: ,根據:(1)、(4)、(5)、(6)步驟的測試結果,可判斷中心回轉接頭、左右行走馬達、先導控制閥及行走主控制閥不存在故障,因為測試步驟(4)的結果表時。
左右行走以達、行走平衡閥、行走過載閥不存在故障,而測試步驟(5)的結果則表明先導控制閥和行走主控制閥也不存在故障,根據(2)、(3)、(6)步驟的測試結果,可以判斷上泵不存在故障,故障的根源應下泵,其依據是:通過測試步驟(2)、(3)可初步判斷上泵工作是正常的,經過步驟(6)的測試后,可判斷上泵不存在故障,因為當挖掘機直線行走且操縱機器的其他系統時只有上泵供油。
這可進一步說明是下泵存在故障。于是,從挖掘機上拆下液壓泵總成。對下泵進行了檢修,拆修后發現,泵的柱塞、柱塞套、配流盤都沒有問題;泵調節器的柱塞和缸套都有磨傷痕跡,且已起了溝槽,由此可以確定,故障原因應在此處。根據上述情況。對該機所出現的故障可解釋為:當機器直線行走時,由于下泵的泵流量調節器的柱塞卡在某一位置。而此柱塞通過樞銷與下泵的缸體作機械連接。
這樣缸體就無法轉到泵調節器的最大角度位置,使下泵無法形成最大排量,同時,由于磨損較嚴重。內部產生泄漏,使系統壓力只能達到,最終致使左側行走馬達的速度變慢,機器即向左偏移,換件修理下泵調節器后。重新安裝后試機表時,故障已被排除,機器工作恢復正常,經分析,造成該機故障的真正原因是:由于該機工作在風沙較大的沙漠地帶。換油時液壓油被污染;另外。
卡特彼勒公司規定該機型每工作500H后須更換液壓油的濾工芯,便在檢查該機的維修、保養記錄時發現,在一個換油周期內(2000H)曾有兩次未按規定時間更換濾芯,累計超過出規定時間長達150H,由此次故障可得到如下結論:挖掘機在使用中,必須按說明書要求選用合格的油料。注意保持液壓油的清潔度,防止換油時受污染;同時,應按規定及時地更換液壓油和濾芯。
機器在不進行行走和其他動作的操作時。挖掘機修理上、下泵的液壓油分別經閥體進入油箱;此時,來自主控制閥的負反饋信號反饋至上、下泵的控制器中,控制上、下泵的斜盤擺角,使機器空轉時液壓泵的排量減至最?。划斶M行行走等操作時。主控制閥在相應先導壓力油的控制下。將液壓泵的壓力油引向左、右行走馬達等執行元件,該系統為先導負反饋恒功率變量自動控制系統。
其最大工作壓力由主溢流閥控制,行走時設置壓力為34。3Mpa,針對該機的故障現象,結合液壓系統的工作原量。初步判斷故障應出自液壓系統??赡馨l生的部位有:上下主泵及其控制系統、先導控制閥、主控制閥、中心回轉接頭和行走馬達等幾部分,為了更快、更準確地找出故障的部位,我們進行了如下步驟的試驗及測量,(1)直線行走測試 ,將挖掘機停放在長約25m且平整堅硬場地上的一端(見附圖)。
啟動發動機,將速度自動控制開關(AEC)斷開,維修挖掘機并將發動機的油門放置在“10”的位置,同時推下左、右行走先導控制閥,使機器向前直線行走約25m。結果整機向左偏移了13m;然后。推下左、右行走先志控制閥,使機器向后直線行走約25m,發現整機也向左偏移13m。(2)系統壓力的測量 ,將鏟斗油缸活塞縮回至極限位置。使液壓系統壓力升高。
此時用壓力表測得系統的壓力為,此為溢流閥的設定壓力 ,(3)行走系統壓力的測試 。松開主溢流閥的鎖緊螺純潔,順時針轉動調整螺釘15圈,調高主溢流閥的壓力。測試行走過載閥的壓力,測試方法為:用塞擋銷卡死后右側驅動輪,同時用鏟斗和動臂撐起右履帶使其懸空,再向前操縱右行走操縱桿,此時壓力表測得的系統壓力即為下泵的壓力()。(4)對換回轉接頭的油管 。
將中心回轉接頭下的4根主油管拆下。使左、右兩對油管相互對換。擰緊后再操縱兩行走操縱桿,進行測試步驟(1)的測試,發現機器向左偏移,(5)對換上、下泵的油管 ,將上、下兩泵的出油管拆下。使上、下兩泵的出油管相互對換,擰緊后再進行步驟(1)的測試,發現機器向右偏移,(6)復合動作的測試 ,當操縱行走控制閥使挖掘機直線行走時。
同時操縱機器上的其他系統。讓它們產生動作,修理挖掘機結果發現機器不存在左偏的故障,2、診斷與排除 。根據以上的測試及檢測結果并結合液壓系統的工作原量,可以通過“排除法”推斷出故障的原因: ,根據:(1)、(4)、(5)、(6)步驟的測試結果,可判斷中心回轉接頭、左右行走馬達、先導控制閥及行走主控制閥不存在故障,因為測試步驟(4)的結果表時。
左右行走以達、行走平衡閥、行走過載閥不存在故障,而測試步驟(5)的結果則表明先導控制閥和行走主控制閥也不存在故障,根據(2)、(3)、(6)步驟的測試結果,可以判斷上泵不存在故障,故障的根源應下泵,其依據是:通過測試步驟(2)、(3)可初步判斷上泵工作是正常的,經過步驟(6)的測試后,可判斷上泵不存在故障,因為當挖掘機直線行走且操縱機器的其他系統時只有上泵供油。
這可進一步說明是下泵存在故障。于是,從挖掘機上拆下液壓泵總成。對下泵進行了檢修,拆修后發現,泵的柱塞、柱塞套、配流盤都沒有問題;泵調節器的柱塞和缸套都有磨傷痕跡,且已起了溝槽,由此可以確定,故障原因應在此處。根據上述情況。對該機所出現的故障可解釋為:當機器直線行走時,由于下泵的泵流量調節器的柱塞卡在某一位置。而此柱塞通過樞銷與下泵的缸體作機械連接。
這樣缸體就無法轉到泵調節器的最大角度位置,使下泵無法形成最大排量,同時,由于磨損較嚴重。內部產生泄漏,使系統壓力只能達到,最終致使左側行走馬達的速度變慢,機器即向左偏移,換件修理下泵調節器后。重新安裝后試機表時,故障已被排除,機器工作恢復正常,經分析,造成該機故障的真正原因是:由于該機工作在風沙較大的沙漠地帶。換油時液壓油被污染;另外。
卡特彼勒公司規定該機型每工作500H后須更換液壓油的濾工芯,便在檢查該機的維修、保養記錄時發現,在一個換油周期內(2000H)曾有兩次未按規定時間更換濾芯,累計超過出規定時間長達150H,由此次故障可得到如下結論:挖掘機在使用中,必須按說明書要求選用合格的油料。注意保持液壓油的清潔度,防止換油時受污染;同時,應按規定及時地更換液壓油和濾芯。